套针工艺指的是用织机套针来包办缝盘锁眼工序,在工艺上尽可能以机械包办手工,便于操作、节俭人为、不变质量、提高工作效能。它不仅解决锁眼工序因工人老龄化造成的漏针比例较高的难题,还能最大限度调整和平衡织片与缝挑的出产力。但套针工艺会因剩针落纱的针数而增长织片功夫,所以在利用的时辰也要将织片产能、成本核算、格局品质等成分进行测试评定,而不是一刀怯注轻易利用。
我们都知路精益出产改善中有七大浪费,而工艺改善在出产中所产生的隐形浪费有时却会容易被忽略。但工艺改善中的浪费却也由于出产现场的各类成分,导致不能把好的步骤阐扬出最佳成效。对这种浪费的界说是,凡是不能直接创造出价值或不变品质的工艺改善作为,均视为出产浪费,也能够理解为现实出产成本没有得到优化。
对于套针工艺使用过程中的优化也能使步骤变得越发合理。我们先来说说南江的一个案例,再来说说若何预防优化过程中的浪费。此刻南江出产优衣库女装樽领长袖坑条款式,每年城市有返单,所以在各个细节工艺改善必须达到最优化。而织片套针来包办缝盘锁眼工序,也是精益出产工艺改善的典型案例。起初织机更改套针织片,用挂PP线后落纱的步骤,功夫增长了13分钟之多,也只有节俭锁眼工序,却增长了拆纱处置尾针活口的问题,并没能起到降低成本的作用。而后对峙改善优化,经过多种规划测试,最后确定的步骤是,前膊和袖子用PP线挂套,不落间纱;因领缝圆筒,前后领位由于缝领时会包住,前领正常套,后领用勾耳仔套法;并且所有下片都是选取挂尾针,卷布拉力拉死口的步骤,最后整件套针只增长了8 分钟。此套针工艺步骤的优化,直接让缝盘省掉锁眼工序,挑撞节俭拆纱工序,织片削减间纱用量;由于没有锁眼,所以挑撞工序线头数量也削减了,整体一打节俭约莫4元的成本,并且还大大的降低锁眼漏针、挑撞线头的品质问题。
那么,有了成功的案例,我们也就能把好的工艺改善在大货出产中常态化,造成基础的尺度做法。当然这套针工艺最大的难点是在织片,由于遇到特殊毛质,大部门的做法都是套完针再落间纱,由于较为不变。但是,若是套完再落间纱,那么就只能单纯以织片功夫来换取缝盘锁眼工序,并且还增长了处置活口的工序。从成本角度来分析,不论什么格局,这种做法也就失去选取套针工艺的意思,由于它会增长成本。
南江此刻在运作的一款人造丝毛质,就遇到这种情况。套完针不落间纱的话,极容易掉片、剪刀积纱、副罗拉卷纱等问题。然而经过画花师傅和车间师傅的深刻钻研和改善,这些问题都能有效地解决。掉片是拉力不不变造成,是副罗拉卷纱问题引起的,而副罗拉卷纱是由剪刀装置积纱引起,那么其实问题就好解决了。只需调整开针地位,削减引线长度,并合理使用副罗拉的开关和速度;而后要求值机员实时算帐剪刀装置的积纱,就能有效的解决。所以不论粗针、细针,还是特殊毛质,只有使用套针工艺步骤的,我们城市对峙做到下片挂尾针卷布拉力拉死口,不落间纱的做法。
另表,必要出格把稳套针工艺的使用。一种是必须使用的,如四平胸贴剩针少,套针功夫也少,能有效预防锁眼漏针、挑撞线头难勾、欠美观的问题。一种是不能使用的,如剩针针数较多,套针功夫一件超过15分钟的,套针增长太多织片功夫,反而会成本增长;并且套针功夫太长,机头“炮子妆陆续长功夫高频率弹跳作用,因温度偏高而导致“炮子妆败坏率大幅度增高,违背了工艺改善的初衷。
最后要说的是,工艺改善是必要追求最佳优化,它要萦绕降低成本、不变品质为主题不休地尝试改善,能力有效的让工艺改善以提逾越产效能、不变品质和降低成本。不休尝试扭转固有的作业方式,让其成为常态化的作业尺度,这是节造好出产成本极度直接的方式。我们最怕的是用传统思想和经验,为了方便,没有深刻测试,而选取一刀切的做法。最后没能起到好的作用,反而浪费成本,不能最大化的阐扬出好的做法。工艺水平是出产成本的底线,若何做好改善,对成本节造起到了很沉要的作用。