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技改之动改法

控本提效      成本节造部 刘秋明

       上一期我们讲述流程法的重点:尽可能取缔不用要的工序;归并工序 ,削减搬运;铺排最佳挨次 。这一期沉点讲述动改法 ,动改法即作为改善法 ,是指通过改好人体作为方式 ,追求一种最经济、有效、省力、舒服、高效、省时的作为方式 ,削减委顿 ,使工作变得更舒服、更有效率 。改善作为能够借助辅助设备来节俭操作功夫 ,使之工作起来轻松且安全 。下面以改善之绣花激光定位为例:

       我们传统的绣花根基用的是图钉定位 ,这种步骤操作出现以下四点问题:

       1.安全隐患(容易扎得手);

       2.机台安全性不高(底朴拖动后 ,图钉掉后没及使匾到);

       3.品质隐患(图钉掉在衣服上);

       4.对位功夫长 。绣花图钉定位、双手拿片、图钉对位后 ,双手压按定点部位一点3秒 ,大绣花图钉个数多 ,压按部位就多 。


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       例:2023A03015绣花图钉定位(前中TH字绣花 ,绣花大幼为14CMX15.8CM) ,绣花机铺片定位功夫为320秒/台(20件) 。

       改善后绣花机加装激光定位 ,其优势有五点:

       1.对绣花地位正确直观;

       2.安全性好;

       3.机台安全性高;

       4.员工操作上手快;

       5.出产效能高:绣花激光定位 ,双手拿片 ,激光对位后 ,左手抹平织片 ,右手按压 ,对位地位正确 。


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       例:2023J03250绣花激光定位 ,绣花机铺片定位功夫为221秒/台(20件)

       以上分析加装激光定位绣花的优势 ,同时我们出产过程中也要思考工序流程对绣花的影响 。

       改善前工序流程:洗水后——绣花——拆白线:企领半开胸成件绣花 ,没有拆白线就绣花 ,从领位套进难铺且衣服挤在一推 ,不好绣花 。

       改善后工序流程:洗水后——拆白线——绣花:拆半开胸拉链白线后再绣 ,拆线后 ,从拉链位平铺且衣服放开 ,好绣花 。

       工序流程调整的变动:


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       企领半开胸成件绣花:衣服定位功夫315秒/台(20件) 。

       不拆半开胸拉链白线后再绣花:衣服定位功夫221秒/台(20件) 。

       通过对比 ,工序流程的扭转 ,先拆白线后绣花 ,每台绣花定位功夫削减94秒/台 ,效能提升42.5% 。

       成件绣花分析:成件定位后 ,进入绣花机台出产运作 ,机台地位低 ,衣服太高 ,操作人员需沉新放哨 ,  把衣服往双方按压铺好 ,掉线的沉新穿线 ,而后能力启动绣花机出产 。

       织片绣花分析:织片绣花定位 ,双手拿片 ,激光对位后 ,左手抹平织片1秒 ,对位地位正确 。织片比成件衣服轻便 ,织片绣花机铺片定位功夫为145秒/台(20件)

       思考织片绣花的前提:造单要求绣花在10X10mm以内;成效不影响洗水后衫身绣花位表观平坦 。

       综上所述 ,分析总结以下结论 ,建议有绣花车间的工厂 ,能够加装激光定位来提效 。

       1.绣花用图钉定位时的手势(按压)与激光定位时手势(扫平) ,作为相差2秒/件 。正常出产幼绣花时 ,图钉定位按压两次 ,与激光定位相比 ,每台机相差80秒/20件;

       2.由于图钉定位存在安全及品质隐患 ,建议绣花还用图钉定位步骤的车间 ,改用绣花激光定位;

       3.裁缝洗水后再绣花的格局 ,凭据格局需要 ,合理调整工序流程 ,让绣花简快易 ;

       4.幼绣花1CM以内 ,且切合织片绣花要求的 ,调整工序流程为织片后绣花再配片送缝盘 。

       通过对机械设备的加装来改善作为 ,不仅提逾越产效能 ,还能够让操作者安全舒服的出产 。


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