近期,笔者参与一次公司每周六出产早会,每个出产部门城市像平凡一样单一讲述本部门的出产进度,而后会商一些质量情况以及存在问题和难题,沉要的是在出产工序的优化和改进方面进行面对面的互换,共同寻找在不影响质量和美观情况下技术改进空间。在出产中,电脑机织片最拥有出产改进的潜力,他们通常通过画花技术对电脑机织法进行调整和改进,削减衫片的不用要环节,节俭后路工序的出产功夫和成本,最终达到整个出产增速提效。
在会上,一名出产同事谈到美格丰J10319批系为女裝,格局是船领坠膊长袖过甚笠,共有8487件,电脑机织法就是全件织部门心形挂毛提花。若是电脑机车间依照原画花做法,大货衫片上至少有3个以上的打结,引线极度多等,那么不仅大大增长后路查补片工序的技术难度,还会影清脆整的毛衣成件的质量。对此,电脑机车间主管召集画花师傅及办房师傅开会,各人围在一路探求钻研出产做工和改善措施,最后达成共识,形成一套改进规划:在大货出产的花带基础上,通过画花批改引线和扣线步骤,以削减衫片的打结多、抽纱粘毛、衫身变形等质量问题,提高查补片的出产效能,从而降低出产成本,衫身不会变形,流入后整的衣服不出现杂毛等景象。据相识,通过这次技术创新后,查补片的每打衣服工价能够省去2-4元,由于打结少了,抽纱容易,好多员工争先恐后“抢”着做,后整也省去钳杂毛的用度,真正达到提速增益的功效。