按客人设计要求,袖顶需做公主泡泡袖成效。如按传统做法,需在袖顶片尾开足必要打碎折的针数,织片实现后,再由缝盘缩缝来实现碎折成效。如按此做法去出产,有以下2点短处:
1、缝盘起货慢, 比力耗时,不利于出产。
2、品控难度大,打折成效不均匀,质量不成控。
针对以上问题,按之前已有做过电机原身出打折皱的案例,首先试片时直接试用电机原身出缩针做碎折,第1次缩针步骤是试用每隔1支再2支叠1支。试片洗水后,折皱成效并不显著,没有达到客人所必要的成效。
接着第2次更改了缩针步骤,更改为不隔支后再2支叠3支,试片洗水后,折皱成效很显著,达到预期的成效。并且这次公主袖状态,利用袖尾铲斜做多转数,令其袖顶有足够的布来做到袖顶状态有点弧度的成效。与之前用袖身均匀铲多转数的步骤和缝盘用转数打碎折的做法相比,按此技改步骤后有以下2点利益:(如图2)

1、袖尾打折地位缝盘只需正常缝,降低缝盘的技术难度。
2、打折成效比力统一,大货质量容易节造。
如上用电机原身出织打折削减缝挑的案例,大货也已经有做过多批,道理也是包头幼异。技术中心辅导时时组织技术成员进行技术钻研,各人集思广益,将成功和失误的案例都分享出来,借鉴好的案例,汲取失误的案例,预防在同样问题失误。同时激励各人要突破传统思想,敢于创新,能力优胜于同业。